某電廠2#爐汽包水位DCS顯示與電接點水位計顯示偏差大,致使汽包水位保護拒動。昌暉儀對汽包水位保護拒動事件的故障原因進行分析,對故障處理方法進行總結,供電廠熱工人員參考借鑒。
故障現象描述
2019年4月12日21:30左右,某電廠2#爐汽包水位DCS顯示與電接點水位指示偏差大,聯系熱工人員到現場檢查,此時機組負荷300MW,汽包水位DCS顯示-50mm,就地水位計(未沖洗) 顯示與DCS指示接近,電接點水位-330mm。21:43:54電接點水位低-350mm,DCS仍在-50mm,爐循泵差壓低至110kPa,RB動作,至21:52:18 RB過程結束,機組負荷降至180MW,之后機組負荷繼續降低,主汽溫度迅速升高,21:56過熱器出口汽溫達606℃,運行人員手動MFT停機。
故障原因分析及判斷思路
1、DCS汽包水位差壓變送器顯示汽包水位值和就地水位計顯示不準,導致運行人員在整個事件過程中無法正確判斷水位實際值,是本次事件發生的主要原因。因氣溫逐漸下降,為防止取樣管受凍,從上一年11月28日起開始投入蒸汽伴熱系統(壓力:0.79MPa,溫度300℃左右),由于高溫伴熱管道敷設不當,使得測量水位比實際偏高,汽包電接點顯示水位與DCS水位顯示相差較大。加之汽包水位測量差壓變送器取樣管三通負壓側泄漏,使水位測量再次偏高,CCS為了維持正常水位,把本來實際水位偏低的水位再次下調,形成惡性循環,導致汽包水位不斷下降。
2、從DCS系統歷史記錄曲線來分析,當時汽包水位并不是“三取中”,而是“三取高”,而汽包水位差壓變送器B反映的水位值卻是有問題的,比其它兩個汽包水位變送器反映的水位值要高約250mm以上,這直接導致了CCS汽包水位的不正確調節,使實際水位比正常值偏低過多。
3、在事件過程中,三臺爐循泵進出口差壓都低于60kPa時,A泵未及時發出“爐水循環不暢” 信號(停機6分鐘左右該信號才發出, 同樣是因為伴熱不當造成), 導致機組未發MFT。
4、運行人員監盤質量及事故判斷能力不高,是本次事件發生的后續原因。運行人員在發現汽包電接點顯示很低的情況下, 對給水系統一些相關參數監視不夠,未能根據相關參數的變化,做出正確分析判斷和迅速正確處理。對給水流量和蒸汽流量變化監視不夠,造成主汽溫度異常升高,無法控制。
故障有效處理辦法
1、儀表加強巡檢,發現泄漏及時處理.
2、更改伴熱線,使伴熱線到正負導壓管的距離一致。
3、修改汽包水位差壓變送器測量信號為三取中。